“以前夏天空壓機經?!惺盍T工’,現在排氣溫度穩穩控制在90℃以下,還能為生活區供應熱水,一年下來節省了三百多萬元。”截至11月21日,神木煤化工能源公司青年團隊通過踐行“四種經營理念”,自主研發的空壓機余熱回收系統已穩定試運行半年,成效顯著。

據了解,能源公司原先配置的6臺空壓機在夏季長期面臨高溫運行難題。此前僅依賴風冷散熱,約70%的熱量被直接排入大氣,不僅造成能源浪費,還導致設備排氣溫度頻繁突破100℃,故障頻發,設備壽命嚴重受損。為確保設備正常運轉,巡檢人員不得不在高溫環境下頻繁采取人工灑水降溫,不僅耗費人力,還存在較大安全隱患。
面對這一困境,能源公司青年團隊從電腦機箱水冷技術中獲得靈感,創新提出“兩級水冷換熱+智能控制”技術方案。在保留原有風冷系統的基礎上,為每臺空壓機加裝板式換熱器,高效回收潤滑油中的余熱并導入一級高溫水箱;再通過溫度傳感器與PLC控制器,將二級中溫水箱溫度精準調控在50–65℃之間,完美匹配生活區熱水使用需求,最終儲存于20噸保溫水箱中備用。
為確保系統穩定可靠,團隊還融入多項“巧設計”:加裝智能旁通控制系統,在水溫超過設定閾值時自動啟動冷卻井輔助降溫;預留蒸汽換熱系統切換閥門,避免檢修期間影響正常供水;管道采用伴熱保溫結構,既減少熱能損失,又有效解決冬季防凍難題,實現全年不間斷穩定運行。
自今年6月試運行以來,項目成效遠超預期??諌簷C故障率顯著下降,維保成本大幅壓縮;生活區熱水供應所需蒸汽消耗量從每月3200噸驟降至250噸,成功將工業“廢熱”轉化為“寶貴資源”,年節約成本超過300萬元。
該項目同步實現了技術升級、廢熱利用、風險降低三大目標。更值得一提的是,這套“工業良方”具備廣泛適用性,凡是涉及螺桿式、離心式空壓機,并有熱水或供暖需求的化工、冶金、制造等行業,均可借鑒推廣。


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