今年以來,神木煤化工電化公司堅持開源與節(jié)流并重,降本增效措施落實到各個生產(chǎn)環(huán)節(jié),將生產(chǎn)環(huán)節(jié)中的每個消耗點作為降本增效的重中之重,通過一項項小技改、一點點小創(chuàng)新,一點一滴降成本,一分一毫增效益。
該公司本著降低消耗、提高產(chǎn)能的原則,實施了多項技術(shù)改造。由于熱電車間1#、2#爐煤倉易形成煤倉倉壁掛煤,從而造成煤倉容積減小,在運行過程中給煤機頻繁斷煤的現(xiàn)象,導(dǎo)致給煤機出口氣動門不能在30秒內(nèi)關(guān)閉,爐內(nèi)高溫煙氣反串造成皮帶燒毀。經(jīng)研究后決定在給煤機入口加裝電液快關(guān)閥,實現(xiàn)煤倉斷煤給煤機出口氣動閥爐內(nèi)高溫煙氣反串的隔離,杜絕燒毀給煤機皮帶。自改造完成后,給煤機皮帶運行正常,每條皮帶約為公司降本20余萬元。
“類似的技改創(chuàng)新項目還有很多,如2#爐黑白灰系統(tǒng)升級改造項目,每月為公司創(chuàng)效50萬元。電石原料輸送降低破損率項目,整改完成后可降低破損率0.5%,預(yù)估年創(chuàng)效約98萬元……”該公司企業(yè)技術(shù)中心主任高鵬如是說。
該公司針對實際生產(chǎn)安全需求,重點對現(xiàn)有的儀器設(shè)備進行創(chuàng)新性優(yōu)化,對生產(chǎn)設(shè)備進行改造。熱電車間對1#、2#水環(huán)式真空泵實施了汽水分離器溢流水回收技改項目。由于空冷島抽真空管道帶回的部分可以凝結(jié)的水為水環(huán)真空泵溢流的優(yōu)質(zhì)水,平均每臺機器每小時回收優(yōu)質(zhì)冷凝水約為1噸,尤其在夏天時,水環(huán)真空泵加大換水時水量更大。為改善這一現(xiàn)象,熱電車間最終采用一根DN80管道引流,回收水環(huán)式真空泵溢流水至低位水箱合理利用,為公司每月回收除鹽水1200噸,實現(xiàn)月創(chuàng)效約0.8萬元、年創(chuàng)效約9.6萬元。
該公司秉承攜手并進的信念,開展“金點子”合理化建議征集活動,廣泛搜集并謀劃解決難題的方案策略,倡導(dǎo)員工當“小諸葛”。對于杰出項目和實施人員給予相應(yīng)獎勵,真正實現(xiàn)智慧創(chuàng)造價值,使得“金點子”落地,優(yōu)質(zhì)措施得以推行。此外,針對無建議、難持續(xù)維持及推諉責任等行為予以處罰,激發(fā)職工參與技術(shù)改革的積極性,貢獻才智、提供策略、付諸行動。(魚鑫樂)


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